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对标找差距 实干促提升

发布时间:2021-09-28     浏览:279

——矿业水厂铁矿采掘车间运转丁班班组对标活动纪实





矿业水厂铁矿采掘车间运转丁班,主要负责露天采场的矿岩采装任务,有8台10立电铲。2021年以来,运转丁班将对标纳入重点工作进行推进,取得良好效果。


统一思想抓对标


班组对标对什么?2020年三季度,运转丁班在抓对标工作初始,明确了两项指标:润滑油脂消耗和电量单耗。进入2021年,班组长郭京飞带领班组24名职工进行研讨,进一步查找班组管理的薄弱环节,大家提出电铲斗齿作为易损件,约占车间总成本的6%,是班组和机台可控费用的重要组成部分,建议采取措施降低斗齿消耗,于是,班组增加了10立铲斗齿消耗这一新的对标指标。

指标定了,怎么对标?郭京飞发动班组职工为指标管控提“新思想”、拿“新做法”,形成了统一的工作思路。

对标润滑油脂消耗,严格执行设备“润滑五定”,真正做到“定人、定点、定时、定质、定量”,发挥好每一滴油的作用,对于节油降耗,做到像管自己家的花生油一样,节约每一滴油脂。

对标电耗指标,班组职工群策群力想办法,分析影响指标提升的五方面因素,包括设备无功消耗、岗位标准化操作、生产作业条件、设备技术状况、生产组织等影响,明确了降电耗的工作思路,即:降低无功消耗、提高电铲效率、精细班中生产组织,努力把电耗管控由“不可能”变为“可能”。

对标斗齿消耗,班组岗位司机形象地说:“斗齿就是我们电铲‘吃饭’的牙口。只有在作业中坚持标准化操作,精心呵护,不断提高技能操作水平,杜绝‘生挖硬啃’等非标操作,才能降低斗齿消耗。”


课题带动指标提升


作为特级班组,运转丁班职工积极开展数据分析、班组创新课题研究与实施,有效带动了对标指标的提升。

为降低润滑油脂消耗,班组引进了气动注油装置,提升注油标准。以往,电铲油脂润滑点位采用机械油枪进行手动注油,注油前需要利用刮油板人工向油枪内部添加油脂,过程中造成油脂遗撒、油脂浪费和环境污染。班组职工李建龙发现问题后,提出采用气动活塞式注油装置,避免油脂二次倒装带来的浪费和污染问题,既提高了注油效率,降低劳动强度,又节省了润滑油脂,目前已完成8台10立铲安装。同时,班组采取机台对标方式,推行精细化操作降油耗。通过统计润滑油消耗指标,班组职工发现,连续几个月06号铲指标完成明显优于其他机台。经过分析,发现职工在对开式齿轮润滑区域维护时,对齿面涂抹润滑油脂厚度非常均匀,齿轮啮合过程中,油脂也不掉落,“光桶行动”落实得就彻底。于是,班组推行精细化操作标准,油耗指标得到了明显提升。

针对斗齿消耗大的问题,班组职工积极想办法,向现场要课题。一名职工提出,在参加外部电铲技能大赛训练时,用的是5斗齿的斗体,可不可以将现在用的6斗齿更换为5斗齿斗体?班组通过跟踪写实,新斗体的装车效率和斗齿磨损均达到了预期,预计年可节约斗齿费用4.5万元。


育骨干促班组提效


班组的提素提效不能靠班长一个人打拼,运转丁班结合实际,侧重骨干人才的培养,实现班组职工全面提素。2021年,班组有2名电铲司机取得了焊工操作

证,通过机长和老焊工的帮带,迅速提高了二技能的实操水平,实现了自检自修项目的拓展,提升了设备隐患处理效率。

同时,班组注重后备力量的培养。抽调侯长东、张澎勃两名骨干全程参与班组管理。从班前会开始,到现场生产指挥、组织协调,通过配合作业长严密小时生产组织,争分夺秒提高总量水平,降低各类消耗,让他们在实战中快速成长,经季度测评,两名骨干已达到了后备班组长的管理和技能要求。

上半年,运转丁班通过精细组织,总量和供矿量均打出了四班第一的好水平。其中2、4、5、6月份,班组电耗均最低,累计排名第一,斗齿消耗1—6月累计排名第一。班组职工受到车间奖励累计31人次,对标氛围越来越浓厚。

班组对标重在持之以恒,运转丁班将以特级班组为标准,努力实现班组对标指标的新突破,不断提素提效,完成好各项经营生产任务。


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作者:吴京飞\文 赖华新\摄
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