发布时间:2020-06-19 浏览:279
本报讯(记者李长开 通讯员曹红强 李保英)面对新冠肺炎疫情和国际原油价格暴跌对生产运行、新建产能、投资成本等带来的诸多不利影响,油田公司常规天然气生产领域干部员工迎难而上、勇克时艰,想方设法提高产量、创造效益。公司生产运行处6月5日数据显示,1—5月份,油田常规天然气累计产量超过1.5亿立方米,提前一个月
完成半年工作计划。
油田公司常规天然气以零散气为主,受季节性、区域性影响较大,而下游销售和市场用户需要更加稳定的供应,特别是今年供暖季延长和用气量相对增长,对上游生产提出了更高要求。在1—4 月份燃气价格相对有利的“窗口期”,油田公司克服重重困难,加大常规天然气生产与供给力度,力争多产气、多创收。
因井施策,稳定老井产量。对已投入开发的气井,延长气井生产周期是实现效益最大化的关键。作为天然气生产的主力军,采油四厂及时关注气井生产动态,特别是对务10、务28、兴9等井口压力较低的气井,采取间开、低压采
气等措施后,气藏保持了相对稳产状态。此外,这个厂还推广“压缩天然气气举”替代“氮气气举”技术,今年对几口停喷井实施后,既减少了氮气气举费用,又实现了油增气涨。
精准管控,节约自用气。冀中区域5个采油厂以及二连分公司生产的原油中,均有伴生气,以往较多用于管网加热维温。为减少资源浪费,各采油单位认真梳理每个挖潜增效节点,提高全员节能降耗意识,通过优化加热炉运行参数、降低原油系统自用气耗能等方式,有效降低生产自用气消耗。其中,仅采油四厂前5个月就节约自用气89万立方米。
多措并举,增加商品气量。对边远零散、长效开发的伴生气站点,采油四
厂采取就地回收举措,对个别用气户因资质问题停用气情况,采取槽车内倒,输送给亟须用户;对个别存在放空风险的站点,采取开发新用户、新建增压充装工艺等措施,加强零散气回收。前5个月,这个厂累计回收零散伴生气515万立方米。
携手地方,打通天然气外输通道。进入3月份,受疫情和采暖季结束的影响,民用气锐减,下游用气需求大幅下降,采油四厂杨税务区域天然气面临滞销问题。这个厂天然气管理中心积极应对,克服重重困难,调整改造工艺流程,使天然气平稳返输到永清站处理。仅此一项,就确保了杨税务气田面临滞销的日产12万立方米天然气正常外供。