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改进制样工艺提效率

发布时间:2022-05-19     浏览:133

2022-05-16   A02:综合新闻   长钢站记者 张睿 通讯员 常瑜   首钢日报 

在进行钢坯低倍试验时,样品制备耗时长是首钢长钢质量监督站物理测试班组的一大难题。为解决这一问题,该班组职工经过认真分析积极改进,使原先磨削加工每次都需手动操作控制,改为只需调整一次铣削量即可,极大降低了职工劳动强度。

在改进过程中,该班组职工发现制样过程耗时长存在两方面原因。一是为方便下道工序磨削加工,职工在锯切样坯时需很好地控制锯切速度,才能得到形状偏差不大的方块形试样,否则就会增加磨削量,导致磨削加工耗时大幅增加。二是由于平面磨床的设备特点,磨削加工时每次进给量仅为0.02毫米。根据经验,锯切后的试样形状偏差约1—2毫米,磨削时间约40分钟。低倍制样耗时约90分钟/块。

该班组有针对性地开展了研究攻关,决定变磨为铣,通过改变制样工艺,达到缩短制样耗时的目的。第一步改造立式铣床。将原立式铣床使用的棒铣刀更换为直径160毫米的铣刀盘,以增加铣削面积,使其满足连铸方坯150×150毫米的截面尺寸,用铣削的方式代替原磨床磨削。第二步试验,铣床的单次铣削量可达2—3毫米,远大于磨床的单次磨削量,单次行程即可完成试样的加工,时间约10分钟。由于铣床对试样的形状偏差要求不大,在锯切时可相应加快锯切速度,改进后锯切耗时约20分钟。


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